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造纸厂污水处理

造纸厂污水处理

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  • 发布时间:2025-09-16 09:09:32
  • 产品概述

在环保政策日益严格、水资源压力持续增大的背景下,造纸行业废水处理已成为企业可持续发展的核心命题。作为河南省水处理药剂领域的领军企业,巩义市新奇化工厂凭借三十余年技术沉淀,于2024年成功实施了某大型造纸企业废水处理提标改造项目,通过“物化-生化-深度处理”三级联动工艺,实现了废水达标排放与资源化回用的双重突破,为行业树立了绿色转型标杆。

造纸厂污水处理

一、项目背景:破解高浓度废水处理难题

该造纸企业年产能超50万吨,生产过程中产生的废水具有“三高一难”特征:

  1. 高浓度有机物:制浆黑液COD浓度达28,000mg/L,木质素占比超60%;
  2. 高色度:漂白废水色度超2000倍,含氯有机物难以降解;
  3. 高悬浮物:抄纸白水SS浓度达1,500mg/L,纤维回收率不足70%;
  4. 难生化性:B/C比值低于0.2,传统活性污泥法处理效率低下。

原处理系统采用“格栅+调节池+好氧生物处理”工艺,出水COD、SS长期超标,无法满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》要求。新奇化工厂受托进行技术改造,需在6个月内完成工艺升级与设备调试。

二、技术创新:三级联动工艺破解技术瓶颈

项目团队针对废水特性,构建了“预处理强化+生化核心+深度净化”的梯度处理体系:

1. 预处理阶段:固液分离与纤维回收

  • 格栅拦截系统:采用15mm粗格栅与5mm细格栅联动,去除树皮、塑料等大颗粒杂质,设备过水流量提升至3000m³/h;
  • 纤维回收装置:部署重力自流式筛网与旋转过滤机,实现95%纤维回收率,回收纤维回用于制浆车间,年节约原料成本超200万元;
  • 混凝沉淀单元:投加新奇化工自主研发的阳离子聚丙烯酰胺(CPAM),通过电中和与架桥作用,使SS去除率达94.18%,COD降低44.14%。

2. 生化处理阶段:厌氧-好氧协同降解

  • UASB厌氧反应器:在35℃中温条件下,通过颗粒污泥床技术,将黑液中85%的有机物转化为甲烷,产气量达1200m³/d,用于锅炉燃料替代;
  • A/O生物处理系统:缺氧段设置反硝化菌床,好氧段采用曝气生物滤池(BAF),通过硝化-反硝化作用实现总氮去除率82%,氨氮浓度降至15mg/L以下;
  • 生物强化技术:投加木质素降解菌株(如白腐菌Phanerochaete chrysosporium),使难降解有机物去除率提升30%。

3. 深度处理阶段:膜分离与高级氧化

  • 超滤膜系统:采用聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜,截留分子量10,000Da,出水SS稳定低于5mg/L;
  • 芬顿氧化塔:通过Fe²⁺催化H₂O₂产生羟基自由基(·OH),将色度去除率提升至98%,同时降低COD至60mg/L以下;
  • 活性炭吸附柱:选用椰壳活性炭作为吸附介质,进一步去除残留有机物,确保出水COD≤50mg/L,达到《城市污水再生利用工业用水水质标准》。

三、实施成效:经济与环境效益双赢

项目运行一年来,关键指标实现质的飞跃:

  • 排放达标率:COD、BOD、SS、色度等指标均优于国标限值,其中COD平均浓度降至45mg/L,较改造前下降82%;
  • 水资源回用:处理后中水回用率达75%,年减少新鲜水取用量180万吨,节水成本超300万元;
  • 污泥减量化:采用带式压滤机将污泥含水率降至75%以下,外运处置量减少60%,年节约危废处理费120万元;
  • 碳减排贡献:通过沼气利用与节能设备改造,年减少二氧化碳排放2,100吨,获评省级绿色工厂。

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